2023年以来,中一公司以“人机黑”专项工作建设为契机,加快推进实施数字化工程。为实现人机分离、提高生产效率,中一公司精锻车间在已完成的热压机自动化建设的基础上,开展了切边机自动化应用实验。
中一公司专门了成立切边机自动化课题攻关小组,确定4套备选方案,历经材料起草、样机试制、应用试验等反复考量,最终决定采取2套机械手相互配合实现自动切边的建设计划。项目组利用精锻车间周末休息的停产间隙,利用现有资源,通过键条与锰钢焊接制造工装、增加汽缸,3次更改模具等措施,经过数次反复试验,解决了设计抓手及取件撑抓、取完件后料边如何脱离切边模等数个重点和难点问题,达到实验生产标准。
今年2月底开始,自动化切边机在精锻3号线试生产,第一天即生产出2700件产品,产品质量符合技术要求。经过45天500多小时的伴线生产后,应用机械手及整套程序实现了切边机自动化的可靠性和可行性生产,不仅实现了人机分离,也提升了中一精锻生产线设备的自动化率。
中一公司主管安全工作的副总经理何涛说:“”由于锻造生产特殊的工作环境,极易发生高温烫伤、机械接触、触电等人身伤害事故,通过自动化技术与生产过程的深度融合,实现人机隔离、机器换人,既消除安全隐患,减少人员,提高工作效率,又保证过程质量管控,对公司未来数字化建设产生深远影响。”